本網(wǎng)訊 陽春3月,萬物復(fù)蘇,柳綠花紅。3月2日上午11時10分,隨著一號煤礦乳化液泵站的驗收完畢,標(biāo)志著公司首套智能化1001工作面綜采設(shè)備的檢修工作已全面完成。
“去年12月份,我們廠接到公司1001智能化綜采工作面成套設(shè)備的大修任務(wù),在兩個多月的檢修時間里,廠里的職工團結(jié)拼搏,攻堅克難,圓滿完成了檢修任務(wù)。”該公司機電總廠廠長王志剛說。
攻堅克難 確保檢修質(zhì)量
據(jù)了解,1001工作面設(shè)備于2013年投運,2015年5月成功通過順槽控制中心遠(yuǎn)程干預(yù)的方式首次實現(xiàn)了無人化開采,創(chuàng)造了連續(xù)3個工作循環(huán)采場的無人紀(jì)錄。代表著國內(nèi)智能化薄煤層開采技術(shù)最高水平的1001工作面,其設(shè)備技術(shù)含量高,使用周期長,維修難度大。
接受大修任務(wù)后,機電公司機電總廠迅速成立了技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,技術(shù)人員不等不靠,深入現(xiàn)場勘察、調(diào)研,制定了檢修方案、安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書等,拉開了智能化設(shè)備大修的序幕。
“目前的第一個難題就是拆解。1001綜采設(shè)備運行時間長,設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤炭市場持續(xù)下滑,公司的大修費用降低,只能想辦法將零部件損毀程度降低到最小,對損壞的零件能修復(fù)的不加工,能加工的不外購,將大修所需的材料配件數(shù)量降至最低,這樣既能節(jié)省外修費用也能確保檢修工期。”該公司機電總廠廠長王志剛介紹說。
技術(shù)創(chuàng)新 節(jié)省大修費用
面對持續(xù)下行的煤炭市場,機電公司以適應(yīng)市場變化為契機,轉(zhuǎn)觀念、拓市場,降成本、深挖內(nèi)潛,用各種途徑,加大修舊利廢力度,降低設(shè)備大修生產(chǎn)成本,實現(xiàn)效益最大化。
在檢修1001工作面MG2×200/925采煤機時,使用單位操作人員反映采煤機行走箱驅(qū)動輪軸承不能全部潤滑。
“根據(jù)目前解體情況看,是軸承壓蓋潤滑油孔的位置被軸承擋住,潤滑油只能潤滑一部分,我們的建議是順著潤滑油孔的位置,加工出一道潤滑油槽,這樣既不影響軸承壓蓋的使用,還能使軸承全部潤滑。”該廠書記王新民在1001工作面大修分析會上建議對其進行改造。
據(jù)了解,在一號煤礦1002工作面綜采設(shè)備大修中,該廠分別對轉(zhuǎn)載機減速機殼體內(nèi)孔及刮板輸送機減速機殼體內(nèi)孔采用焊接研磨修復(fù)工藝,維修后的減速機經(jīng)調(diào)試,齒側(cè)間隙及嚙合面完全符合完好標(biāo)準(zhǔn),節(jié)約外委修理費用約5萬余元。
勤懇敬業(yè) 詮釋機電精神
“在大修期間,大家自覺放棄周末休息時間,主動投身工作中,廠里很多技術(shù)人員更是在來回宿舍的路上搶抓時間看圖紙?!痹摴緳C電總廠副廠長王志凱說。
該公司技術(shù)組的丁超群在得知自家的小孩生病住醫(yī)院時,卻無暇顧及;支架班班長楚文斌婚期臨近,卻沒時間去籌辦,只能在吃飯時間打電話讓家人去操辦;支架檢修班員工馬永林的孩子剛出生三天,他就來參加支架大修,每天只能抽空看看手機里的孩子照片……
據(jù)了解,從2015年12月至今,機電公司機電總廠共完成綜采設(shè)備1套,液壓支架157臺,各類生產(chǎn)所需設(shè)備200多臺。這些數(shù)字承載了機電總廠員工的汗水和奉獻。
“1001智能化設(shè)備的檢修為機電公司打造具有專業(yè)特色的檢修隊伍提供了練兵與檢驗平臺,提升了職工的維修能力和技術(shù)水平,為公司智能化無人開采技術(shù)提供了安全可靠的后勤保障?!痹摴窘?jīng)理張代說。(張 潔)
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