“上個(gè)月材料費(fèi)用又超了15%,就沒(méi)有什么合理的解決方案嗎?”雙龍煤業(yè)綜掘二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崔峰在生氣地說(shuō)。
據(jù)了解,該隊(duì)所工作的區(qū)域是回風(fēng)大巷巷道半煤巖巷道,巖石占總體的60%,巷道支護(hù)錨桿、錨索支護(hù),全斷面共布置16根錨桿4根錨索,錨索間排距為1600×1600mm,錨桿錨索的施工工藝采用傳統(tǒng)方法,耗費(fèi)量是造成材料超標(biāo)的主要原因。
“不僅要提高掘進(jìn)效率,還要節(jié)約材料,保證安全,為此,我們針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查和分析,并提出了可行性方案?!痹摰V綜掘二隊(duì)技術(shù)員曹文超,是本次創(chuàng)新工藝的主要負(fù)責(zé)人之一。
為不斷加快掘進(jìn)裝備升級(jí)步伐,積極推行支護(hù)改革,持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng),提高掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)度。該礦積極推行創(chuàng)新工作,組成創(chuàng)新小組深入一線溝通測(cè)量,依據(jù)“支的住、支的省”原則,減少支護(hù)量,根據(jù)開(kāi)拓巷道圍巖情況綜合分析巷道地質(zhì)條件對(duì)巷道支護(hù)提出優(yōu)化方案。將全斷面錨桿支護(hù)改為13根,頂部錨桿間排距改為為900×1000mm,幫部錨桿間排距均為1000×1000mm。全斷面錨索布置改為3根,錨索間排距為1600×2000mm,并在該礦回風(fēng)大巷施工中首次使用。
“經(jīng)過(guò)改革后的施工工藝不但穩(wěn)定性好,而且減少了施工量,增加了掘進(jìn)效率,每月還能夠省下一大筆的費(fèi)用?!辈芪某f(shuō)。
通過(guò)一系列的施工工藝優(yōu)化,錨桿錨索最新施工工藝被成功應(yīng)用到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),該工藝不但在巷道掘進(jìn)上減少了支護(hù)量,而且還節(jié)約了支護(hù)時(shí)間,提高了掘進(jìn)進(jìn)尺效率。在成功應(yīng)用該工藝后,每米錨桿可節(jié)約756元,錨索節(jié)約570元,每米巷道可降低支護(hù)成本1326元,僅一個(gè)月便能夠節(jié)約材料約30萬(wàn)元。實(shí)實(shí)在在的從工藝優(yōu)化中取得了效益。
“優(yōu)化的最終目的是為了提質(zhì)增效,下一步,我們將持續(xù)將‘優(yōu)化’工作延伸到企業(yè)發(fā)展的方方面面,在提升效益的同時(shí),為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的活力。”該礦黨委副書(shū)記、經(jīng)理仲照海說(shuō)。(穆海宏 牛亮)
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