“報告隊上,116架液壓支架油缸現(xiàn)漏油情況,液壓支架無法正常推移,請盡快聯(lián)系機電公司人員處理?!?/p>
“收到,馬上聯(lián)系?!?/p>
近日,井下一通電話打破了二號煤礦綜采二隊值班室的安靜,一個液壓支架油缸漏液問題,全隊居然沒有一個人能夠處理,一時間束手無策,該隊機電技術(shù)員曹哲聽到后,動起了“小心思”。
據(jù)了解,二號煤礦301工作面目前使用的液壓支架為鄭州煤礦機械有限公司生產(chǎn)的ZY10800-28-63D型液壓支架,是該礦為實現(xiàn)大采高智能化工作面購買的第一套6.3米液壓支架。該套支架采用兩級護幫聯(lián)動設(shè)計,在采煤過程只需操作一級護幫油缸即可完成整體收打護幫作業(yè)。在井下生產(chǎn)過程中由于二級護幫油缸活塞長時間暴露在外,造成護幫油缸收打過程中極易損壞端蓋密封,導(dǎo)致油缸漏液,造成二級護幫板自降及乳化液的加速損耗,給日常生產(chǎn)增加了極大的難度。
以前液壓支架油缸的維修都是由機電公司負責,但是液壓支架油缸漏液多為突發(fā)情況情況,而且不能現(xiàn)場更換需要升井進行維修。
“這是個常態(tài)化問題,我們不能一直依賴機電公司,隊上要盡快成立自己的修理小組,井下生產(chǎn)一刻也不能耽誤。”周例會上,隊長高小虎提出成立二級護幫油缸修理小組的想法。
由于沒有維修油缸的經(jīng)驗,機電技術(shù)員曹哲多次帶領(lǐng)液壓支架油缸維修小組到機電公司“取經(jīng)學(xué)習(xí)”??雌饋砣菀?,真正操作起來卻不那么簡單。在機電公司學(xué)習(xí)過程中,專門負責檢修的師傅帶著曹哲手把手教了一天,終于可以獨立維修了?;氐降V上后才發(fā)現(xiàn)缺乏配套的油缸活塞拆除工具,油缸維修工作再一次進入“瓶頸”期。
拍照片、畫圖紙、加工模具,僅僅一天時間曹哲和維修小組成員就加工出匹配檢修工具。5月15日,維修小組對5架液壓支架油缸進行第一次拆除檢修,試驗7天后未出現(xiàn)異常情況。隨后維修小組確定方案,對工作面漏液的150根二級護幫油缸進行維修,連續(xù)3天維修完畢,截至目前維修的油缸已正常使用24天。
小修理產(chǎn)生大效益。在降本增效,攻堅二季度的關(guān)鍵時期,該項舉措直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益33萬元。不僅有節(jié)約了液壓支架油缸維修費用,減少了購置新油缸材料費用,還提高了支架檢修工的技術(shù)水平,增強了職工敢于嘗試的信心。
近年來,該礦綜采二隊通過開展智能化技術(shù)講座、新工藝講堂等一系列活動,讓職工充分意識到技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用在實際工作中所帶來的便利,不斷增強職工學(xué)習(xí)興趣、調(diào)動廣大職工積極性,在礦區(qū)營造出濃厚的全員創(chuàng)新、鉆研技術(shù)氛圍。(張波 曹哲)
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