4月10日,發(fā)電公司集控運行一值早班,接完班后300MW雙機穩(wěn)定運行,各項指標運行正常,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
8時22分,2號機組4號高調(diào)門反饋異常、負荷由155MW突降為137MW、DEH系統(tǒng)(汽輪機數(shù)字式電液控制系統(tǒng))41號控制站報警……一系列運行異常情況,讓運行值班人員高度警惕,瞬間300MW電廠集控室的寧靜被打破。
當班值長李紅寶在接到“2號機組運行負荷異?!钡木o急情況后,第一時間下令緊急啟動應急預案,要求熱控人員對DCS(分散控制系統(tǒng))、DEH系統(tǒng)進行全面檢查,通知值班領導及生產(chǎn)人員迅速趕往現(xiàn)場進行應急處置。同時安排機組長將2號機運行控制方式由“順序閥”切換為“單閥”(在正常狀態(tài)下,“順序閥”由6個高調(diào)門根據(jù)負荷指令依次開啟調(diào)節(jié)進汽量,切換到高調(diào)門開度統(tǒng)一的“單閥”控制方式,可防止在“順序閥”狀態(tài)下,4號高調(diào)門再次異常動作,導致其后序的5、6、3號高調(diào)門大幅度隨動,再次造成機組負荷異常波動,影響電網(wǎng)穩(wěn)定運行),同時對2號機組系統(tǒng)設備、運行參數(shù)進行檢查。
“2號機4號高調(diào)門DEH指令100%,監(jiān)視畫面反饋為0,就地為關閉狀態(tài)?!贬槍@些異?,F(xiàn)象,該公司汽機、熱控人員立即對系統(tǒng)、DEH卡件、LVDT(線性位移控制器)位移差動傳感器、油動機伺服閥接線及供電電壓等進行檢查,在排除油路故障、機械卡澀和控制回路方面的原因后,初步判斷為油動機伺服閥故障。
15時,2號機組處于較低負荷運行時,在“單閥”運行方式下,由于受熱不均勻,導致汽輪機上下缸溫差增大,給機組運行帶來一定的安全隱患。
“機組絕對不能帶病運行,必須立即更換伺服閥,消除機組運行隱患?!痹摴驹谌毕萏幚碛懻摃詻Q要求。找到癥結(jié)所在后,設備中心立即制定檢修方案、落實備件、辦理工作票。針對“在線”更換伺服閥存在供油門、回油逆止閥不嚴密的風險,該公司在檢修方案中明確提出技術要求,通過將伺服閥四條螺栓均勻打開相同角度,檢查是否有油滲漏,檢驗其嚴密性后再進行更換。同時,制定機組運行風險預案,并落實到運行班組。
搶修就是命令。在檢修方案制定后,運行人員落實隔離預防措施,設備管理中心準備檢修工具和備件,生產(chǎn)技術部全程進行技術監(jiān)督,一項項安全技術措施在各級管理人員的監(jiān)護下逐項執(zhí)行。當班領導從人員分工、現(xiàn)場作業(yè)、風險預控等方面精心組織,整個過程嚴格按照電力作業(yè)安全工作規(guī)程進行操作。尤其是在更換伺服閥過程中,作業(yè)人員按照工序精心操作,各個環(huán)節(jié)配合緊密,整個現(xiàn)場忙而不亂,有條不紊。
19時45分,在現(xiàn)場人員全部撤至安全區(qū)域后,所有人員的目光都集中在集控室DEH大屏上,此時4號高調(diào)門緩慢開啟,緊張的氣氛得到緩和,所有人臉上都露出舒展的微笑。
設備穩(wěn)定后,運行人員將2號機組運行控制方式切換為“順序閥”,逐步將負荷升至225MW,2號機組恢復正常運行。
整個作業(yè)過程,從閥門嚴密性檢查到伺服閥更換,僅用時15分鐘,在這短暫的時間內(nèi),緊張的場合下,高溫的環(huán)境中,全體人員齊心協(xié)力,密切配合,憑借強大的凝聚力、果斷的執(zhí)行力、高效的戰(zhàn)斗力,為“2號機4號高調(diào)門異常”搶修工作畫上了圓滿句號。
在電力生產(chǎn)一線,為保障機組24小時連續(xù)安全運行,一個通知矸電職工就會馬上到達搶修現(xiàn)場,異常情況應急處理游刃有余,他們用實際行動護航機組安全運行。(程斌 李虎)
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