“這家伙什好,以后巡查時再不用彎腰去放水了。”瓦斯抽放隊巡道工陳天昌說,“以前巡查,見鉆場都進去把放水器放水閘門開下看有沒有水?!?/p>
近日,二號煤礦利用廢舊物料自制的鉆場自動放水裝置裝置投入使用,效果良好。
二號煤礦屬于高瓦斯礦井,在瓦斯治理上堅持先探后掘,先抽后采的原則保證礦井安全生產(chǎn)。巷道掘進時,每隔50米就要設(shè)置一個瓦斯抽放鉆場進行瓦斯抽放,保證工作面掘進和后期回采期間的安全生產(chǎn)。
在后期抽采過程中,由于鉆孔內(nèi)及圍巖裂隙中殘留的水會隨氣體一起被抽進抽放管路,造成管路積水,導(dǎo)致管路斷面變小,減小負壓和流量,影響抽采效果。以前,該礦在每個鉆場的放水器上都安裝有截止閥,需要手動放水,巡道工要對巷道中的每個鉆場的放水器進行人工手動放水,隨著巷道的延伸,需要增加人員進行巡查,才能確保抽采系統(tǒng)正常運行。
該礦經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研分析,利用廢舊鋼板和管路自制自動水氣分離和放水裝置。該裝置的核心部件由浮止閥和負壓平衡管組成。該裝置開啟時,在瓦斯管路負壓作用下,放水閥和通氣閥呈關(guān)閉狀態(tài),瓦斯管道內(nèi)的水流入裝置,浮漂隨水位上升到一定程度后,進水閥關(guān)閉,通氣閥打開,負壓轉(zhuǎn)正壓,放水閥打開,開始放水。隨著水不斷流出,浮漂下降,負壓平衡管開啟,負壓平衡管和進水閥與瓦斯管道連通,通氣閥與放水閥在負壓作用下關(guān)閉,浮漂回到初始狀態(tài),如此循環(huán)往復(fù),實現(xiàn)自動放水。
自動氣水分離放水裝置不僅杜絕了鉆場水上抽采系統(tǒng),減少抽放管路積水,延長了管路使用壽命,提高了瓦斯系統(tǒng)運行效率,還降低了職工的勞動強度,提高了工效。以該礦211工作面為例,順槽長度達到了4300米,需要設(shè)置100多個鉆場,現(xiàn)在只需一人巡查即可。
該裝置用廢舊物資改造而成,制作簡單,取材方便,不僅解決了生產(chǎn)難題,還實現(xiàn)了修舊利廢、減員增效的目的。(趙軍平)
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