近日,隨著機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電,發(fā)電公司二期4號機(jī)組抽汽供熱系統(tǒng)改造工作順利通過驗(yàn)收,投入正常運(yùn)行。改造后,在保證供熱系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行的同時,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)型大幅提升,每年可減少近3萬噸的燃料使用,節(jié)約生產(chǎn)成本200余萬元。
為了響應(yīng)國家節(jié)能減排的政策,發(fā)電公司于2016年關(guān)停了一期兩臺機(jī)組,原先一號井、磚廠、礦業(yè)小區(qū)等四大塊、八個區(qū)域的工業(yè)用汽和生活供暖的供應(yīng)任務(wù),全部交由該公司二期機(jī)組承擔(dān)。但因?yàn)槎?臺汽輪機(jī)原設(shè)計(jì)為凝汽式汽輪機(jī),只能將額定溫度535℃,壓力8.83MPa的鍋爐主蒸汽直接經(jīng)由減溫減壓器降至210℃、0.05MPa用于供熱,熱效率低,運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)型較差。按照公司“雙降雙增”的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),該公司發(fā)電一車間大學(xué)生班組經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研和技術(shù)研討,對二期兩臺汽輪機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,由凝汽式機(jī)組改為抽汽式供熱機(jī)組。
為保證改造工作安全有序,質(zhì)量合格,該公司專門邀請了武漢汽輪發(fā)電機(jī)廠14名經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),所有參與人員提前進(jìn)行了安全專項(xiàng)培訓(xùn)、危險(xiǎn)源告知,并制定嚴(yán)密的安全防護(hù)措施和應(yīng)急預(yù)案,現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域進(jìn)行隔離,按照一備一運(yùn)的方式對兩臺機(jī)組逐一進(jìn)行改造,將對發(fā)電負(fù)荷的影響降至最低。
改造過程中,由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子葉片需要重新更換,必須由原廠重新進(jìn)行定制生產(chǎn)。為保證工作進(jìn)度,發(fā)電一車間負(fù)責(zé)人親自前往武漢汽輪機(jī)廠家現(xiàn)場跟進(jìn),經(jīng)過38天的連續(xù)奮戰(zhàn),4號機(jī)組于6月28日順利完成了改造,并于7月底順利通過驗(yàn)收,重新投入正常運(yùn)行。下一步,3號機(jī)組將在8月中旬正式開始進(jìn)行改造,確保圓滿完成今冬供暖任務(wù)。(李健林)
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