本網訊 在目前煤炭市場持續(xù)低迷的特別困難時期,如何實現(xiàn)深挖內潛,降本增效,不斷為生產經營“擠水份、去泡沫”?一號煤礦多點發(fā)力,將建章立制堵塞管理漏洞、依靠科技進步激發(fā)創(chuàng)新活力、“以小聚大”的集聚效應等手段作為打贏節(jié)支降耗攻堅戰(zhàn)的“關鍵點”,勁吹節(jié)能降耗風。
建章立制堵漏洞
該礦建立健全相關管理制度,細化內控措施,想方設法“求”節(jié)約。嚴格完善材料的審批、領用制度,使材料的用途、去向一目了然,做到賬、卡、物相符,有效杜絕了材料的丟失和浪費;積極開展清倉查庫活動,建立廢舊物資倉庫,對限制報廢設備重新登記備案,盤點資源、清點家底,最大限度盤活閑置資產;對正在使用的材料配件則一律使用跟蹤管理制度,努力做到宏觀有控制、微觀有管理,穩(wěn)“控”經營過程鏈,形成閉環(huán)管理。
完善制度的同時,更注重監(jiān)督,不打折扣地落實各項制度。在日常的管理過程中,配件、材料嚴格按照《機電管理制度》、《材料配件管理制度》等各項管理制度執(zhí)行,對出現(xiàn)浪費現(xiàn)象嚴格進行追查處罰;在設備設施管理方面,嚴格遵循“全生命周期管理”以及“機環(huán)雙檢”制等管理制度,嚴格把控正規(guī)作業(yè)程序,切實做到過程精細化管理。充分發(fā)揮經營管理職能部室的效能監(jiān)察作用,嚴抓跟蹤管理,并對修舊利廢項目落實情況進行相應的獎罰管控,做到周有檢查,月有考核,季度有總結,確保各項制度的有力執(zhí)行。
創(chuàng)新創(chuàng)效激活力
該礦充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐和引領作用,使節(jié)支降耗所產生的科技成果有效轉化為生產力。圍繞“提高生產效率、降低勞動強度、實現(xiàn)增盈提效”等課題,以技師工作室為依托,下達創(chuàng)新任務和研究課題,組織職工開展攻克一項技術難題、創(chuàng)新一項操作法、推廣一門新工藝、轉化一項新成果的技能競賽活動,積極開展“五小”成果評比活動,對各崗位、各工種研究的發(fā)明、改造進行評比獎勵,激發(fā)了職工參與技術創(chuàng)新的熱情,形成“全員創(chuàng)新創(chuàng)效”的良好局面。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,該礦兩年時間里全礦共完成創(chuàng)新成果265項,這些成果應用到生產實際中,不僅降低了生產成本,還提高了作業(yè)安全系數(shù)、減輕了職工勞動強度,更讓一些職工名利雙收、崗位成才。皮帶隊隊長牛占海就是其中的杰出代表, 今年創(chuàng)新成果評比中,他主創(chuàng)的給煤機皮帶改造獲得了黃陵礦業(yè)公司科技創(chuàng)新二等獎。
由于給煤機運行時間較長,加之水煤、原煤與給煤機甲帶的摩擦,導致給煤機內、外甲帶磨損嚴重,更換頻率較高,價格也比較昂貴。牛占海反復嘗試,在不拆除滾筒及托輥的情況下,使用廢舊的尼龍皮帶代替原來的內、外甲帶,在滾筒及托輥上進行纏繞,纏繞完成后,使用皮帶卡子進行連接尼龍皮帶。通過改造極大的降低了更換給煤機內、外甲帶的難度,同時使用尼龍皮帶更容易控制長度,使用皮帶卡子連接更容易進行調節(jié),便于職工對給煤機進行日常的維護。牛占海介紹到:“原有的一副內外甲帶價值5萬元,改造后使用的廢舊尼龍皮帶,沒有材料成本,井下共有6臺給煤機,僅此一項一年就可節(jié)約30余萬元。”
點滴之處聚效益
在井口看到一個現(xiàn)象,許多升井的職工都不空手,把井下的舊釬子、舊鎬頭回收上井。剛升井的機電隊職工胡順慶笑著說“省下來就是賺來的,我們拿去翻修復用,不但避免了材料浪費還能得到節(jié)約出來的獎金?!痹摰V健全完善了節(jié)支降耗相關的激勵機制,并把節(jié)支降耗納入小改小革、合理化建議獎勵和設備管理范疇,逐月考核,獎優(yōu)罰劣。通過激勵機制引導職工在生產經營上精打細算、精耕細作,把每一分錢都用在刀刃上,積極營造“大家抓經營,人人講節(jié)約”的濃厚氛圍。
節(jié)能標桿區(qū)隊綜采煤一隊隊長白建軍說:“現(xiàn)在,每個班組都有相應節(jié)支指標,人人肩上有壓力,即使是已經進入廢品庫的報廢物資,也要進行拆卸、支解,實施二次精細分揀,做到吃干榨凈?!苯衲?~11月份,僅兩個綜采隊共回收錨具15426個、鋼托板12815個、錨索梁2611根,按原價折算共791012元。前三季度礦上分別獎勵綜采一隊74860元,綜采三隊71530元。通過實施激勵政策,顯著提高了職工參與修舊利廢、節(jié)支降耗工作的熱情。
除了日常的精打細算“過緊日子”,該礦在開展節(jié)支降耗工作中消除‘廢品’觀念,充分挖掘廢舊材料的最大利用價值,加強大配件的維修,利用小配件修理大配件,把廢舊材料拆解,化整為零,搖身一變成了簡便實用的復用物品和配件,減少大配件的購買數(shù)量,節(jié)約了材料費用。例如,高壓真空配電裝置的保護器單價為15800元,機電隊維護的高壓真空配電裝置有169臺,如果保護器損壞后直接更換新的,每年購置費用達40余萬元,而通過維修保護器的電路元件,如繼電器、電容,費用僅為300元、200元,這樣既減少了材料費用,又減輕了維修工作人員的勞動強度,而且結余的材料費可以轉化為崗位增值體現(xiàn)在職工的效益工資里,更大地激發(fā)了職工修舊利廢的工作熱情。
截止2015年截止11月份底,一號煤礦修舊利廢總利用價值金額達到863萬,大大降低了生產成本,充分挖掘了廢舊物資的剩余價值,收到了良好的經濟效益。(李小艷)
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