“本網(wǎng)訊 為了提高閉墻的施工速度和質(zhì)量,降低施工成本,我們?cè)谑┕ら]墻過(guò)程中,對(duì)閉墻施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,這不僅確保了閉墻質(zhì)量,而且節(jié)約資金34.26萬(wàn)元,這只是今年節(jié)約的,這項(xiàng)技術(shù)在我礦長(zhǎng)期推廣下去,那將是一筆大收獲。”二號(hào)煤礦通風(fēng)部副部長(zhǎng)興高采烈的訴說(shuō)著他們工藝改進(jìn)的成果。
據(jù)了解,二號(hào)煤礦以前密閉墻構(gòu)建主要采用木板作為混凝土澆筑模具,人工上料的方式進(jìn)行施工。木板作為模具使用后難以拆除,不能重復(fù)使用;人工上料費(fèi)工費(fèi)時(shí),且勞動(dòng)強(qiáng)度大,施工期間由于震動(dòng)不充分會(huì)導(dǎo)致閉墻施工質(zhì)量達(dá)不到要求,造成漏風(fēng)、滲漏瓦斯等現(xiàn)象。
針對(duì)此現(xiàn)象,二號(hào)煤礦結(jié)合實(shí)際進(jìn)行探索和總結(jié),終于總結(jié)出了一套閉墻施工工藝改進(jìn)方法。此套工藝將以往搭架上料、二次倒料的人工作業(yè)改進(jìn)為現(xiàn)在的設(shè)備機(jī)械化施工,提高了施工安全性,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了施工人員數(shù)量,加快了施工進(jìn)度,平均施工一組密閉墻可節(jié)約人工68個(gè),節(jié)約時(shí)間8個(gè)小班。其次就地取材,將充填材料由原來(lái)的黃土變?yōu)楝F(xiàn)在的水泥-粉煤灰,大大減少了材料費(fèi),提升了閉墻施工質(zhì)量,以施工一組密閉墻為例,共充填黃土消耗材料費(fèi)為4275元,充填水泥-粉煤灰漿液的材料費(fèi)為3040元,可節(jié)省材料費(fèi)1235元。同時(shí),使用鐵質(zhì)澆筑板替代木板,解決了材料不可回收利用的問(wèn)題,再次降低施工成本,每組閉墻可節(jié)約資金3196元。
通過(guò)改進(jìn)施工工藝,大大提高了閉墻的密封和抗壓性能,杜絕閉墻漏風(fēng)現(xiàn)象,消除瓦斯泄露及采空區(qū)自燃發(fā)火隱患,每年按照施工密閉墻19組計(jì)算,共計(jì)節(jié)省材料費(fèi)、人工費(fèi)34.26萬(wàn)元。(馮 巨)
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