本網(wǎng)訊 近日,煤化工公司順利完成了熱電區(qū)域蒸汽系統(tǒng)技改工程,這是該公司今年完成的第8項(xiàng)技改工作,標(biāo)志著熱電系統(tǒng)將為醇氨系統(tǒng)提供滿負(fù)荷生產(chǎn),整個(gè)煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)能力進(jìn)入一個(gè)全新時(shí)代。
熱電車間是煤化工公司整個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的重要樞紐,建設(shè)有3臺(tái)130噸的鍋爐,1臺(tái)15000瓦的發(fā)電機(jī),它不僅肩負(fù)著廠區(qū)生產(chǎn)的全部用電,而且供應(yīng)合格的中溫中壓蒸汽,以滿足甲醇和合成氨車間的中壓用汽以及其他車間的低壓蒸汽用汽,保證后續(xù)系統(tǒng)的正常生產(chǎn),也是直接決定醇氨產(chǎn)量的主要因素。此外,還是生產(chǎn)供應(yīng)除鹽水的唯一生產(chǎn)車間,為甲醇合成氨系統(tǒng)提供冷卻及工藝系統(tǒng)補(bǔ)水使用。
該公司蒸汽系統(tǒng)改造主要是解決熱電車間至甲醇車間中壓蒸汽壓差大的問題,前期因?yàn)檎羝麎翰畲?,?dǎo)致甲醇負(fù)荷達(dá)不到滿產(chǎn),影響熱電鍋爐和甲醇汽輪機(jī)主設(shè)備的安全運(yùn)行。針對(duì)這一情況,煤化工公司對(duì)蒸汽系統(tǒng)前期的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,與設(shè)計(jì)院人員進(jìn)行技術(shù)交流,確定了技改方案,另增一條管線,把原來的單線路變?yōu)殡p線路蒸汽供應(yīng),壓差由原來最大的0.7MPa降至0.3MPa以下,不但保證了主設(shè)備的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,而且鍋爐130t/h的額定出力可以提高到145t/h左右,以達(dá)到鍋爐出力最大化以及甲醇滿負(fù)荷需求,為公司下半年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)做好有力保障。
該項(xiàng)目由十四化建施工安裝,DN300中壓蒸汽管線總長度397米,歷時(shí)2個(gè)月完成土建和安裝施工,目前進(jìn)入工程掃尾階段,具備打壓和吹管條件,預(yù)計(jì)6月10日正式投入使用。 (王媛 張喜林)
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