“十月份托輥加工總量10218根,首次突破一萬根大關(guān)!”近日,從機電公司機電總廠托輥生產(chǎn)線傳來喜訊。
近年來,該公司以“機修鑄精品”為目標(biāo),以“雙述”為載體,以創(chuàng)新創(chuàng)效為抓手,狠抓安全管理,大力推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),改進托輥生產(chǎn)工藝流程,攻關(guān)技術(shù)難題,在生產(chǎn)線全面實施精細化管理,實現(xiàn)托輥月產(chǎn)量破萬的記錄。
經(jīng)營管理“下狠心”
“我們在生產(chǎn)線實行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),工件品質(zhì)達到零瑕疵,確保質(zhì)量有保證。”該廠廠長王志剛說。
在生產(chǎn)線管理方面,該車間引入“6S”全作業(yè)流程管理體系,從安全、整理、清潔、準(zhǔn)時、標(biāo)準(zhǔn)化、素養(yǎng)六個方面全面提升生產(chǎn)線加工工藝及人員素質(zhì),制定相應(yīng)的管理菜單,細化考核。同時,對生產(chǎn)線上的先進和“三違”人員利用公開欄進行宣傳、曝光,激勵先進,鞭策后進,在確保安全的基礎(chǔ)上大幅提高了加工效率。
職工在托輥生產(chǎn)環(huán)節(jié)經(jīng)過常年操作,總結(jié)了“七字檢測法”,即:聽、看、嗅、摸、測、轉(zhuǎn)、敲,通過經(jīng)驗?zāi)芸焖贆z測設(shè)備隱患和工件質(zhì)量,生產(chǎn)效率大大提高。
“安全措施到位,各種材料配件擺放有序,作業(yè)場地清潔衛(wèi)生,工作環(huán)境良好,職工勞動強度降低了,加工效率得到大幅度提高?!薄?S”全作業(yè)流程管理體系深得民心。
勇于探索創(chuàng)效益
2011年該公司托輥生產(chǎn)線投入運營之前,礦用托輥都是對外采購,成本高,質(zhì)量品質(zhì)參差不一,損壞率較高。為滿足礦井托輥用量需求,該公司在2011年引進托輥生產(chǎn)線,能夠加工各類型號的直托與三聯(lián)托,用于礦井生產(chǎn)用。
近年來,隨著煤炭銷量穩(wěn)步提升,托輥用量逐年增加,礦用托輥損耗率較高,加之現(xiàn)在“四礦一公司”托輥需求量大,該公司結(jié)合實際情況,對設(shè)備多次升級改造,同時通過職工創(chuàng)新發(fā)明,先后自主設(shè)計制作了托輥軸承自動注油器、托輥軸安裝機以及托輥軸下料加緊裝置等7項“降本增效”型創(chuàng)新成果,年托輥生產(chǎn)量達8萬余根,滿足了礦井生產(chǎn)需求。
“以前每年加工三聯(lián)托輥一萬五千多件,需要在軸端各打一個孔,累計近10萬個孔,工作量很大,打眼效果不佳?!?/p>
王志凱回憶道。
2013年初,技術(shù)人員對鉆床進行了改造。在打孔機器上加裝多孔器及特殊夾裝工具,實現(xiàn)了一次操作可鉆兩個孔,加工效率提升了一倍,人工費減少了一半。托輥軸多孔鉆是職工創(chuàng)新發(fā)明具有代表性的成果,在生產(chǎn)應(yīng)用中大放異彩。
能打硬仗表決心
9月份,瑞能煤業(yè)急需16000件φ108x600型號的托輥。按照生產(chǎn)計劃,這批托輥至少在11月底才能完成,但是委托方要在9月底投入使用,如何按期交付16000根托輥?
“目前月生產(chǎn)量7000根左右,額外加任務(wù),能完成嗎?”
“是呀,這可怎么辦呀?”面對突來的超額生產(chǎn)任務(wù),職工們彼此議論紛紛。
時間緊,任務(wù)重,沒有退路,車間主任任愛軍和冉崇軍主動請纓,“我們合理安排人員倒休,實行兩班倒,一定保證完成生產(chǎn)任務(wù)!”有了兩位老黨員的表態(tài),支部書記王志凱心里就像吃了顆定心丸。
一班八人,兩班輪換上崗,從早上六點半到晚上九點半,職工主動加班加點,設(shè)備不停轉(zhuǎn),保證設(shè)備滿負(fù)荷運行,同時解決部分配件加工不及時而延誤整體生產(chǎn)進度的問題,最終在大家的共同努力下,實現(xiàn)了托輥月產(chǎn)量破萬的壯舉,為礦井正常生產(chǎn)提供可靠的后勤服務(wù)保障。(楊亞鋒)
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