進(jìn)入四季度以來,一號煤礦進(jìn)一步從加大材料管理、狠抓煤質(zhì)管理兩方面入手,深挖潛力,苦練內(nèi)功,緊抓產(chǎn)品質(zhì)量不放松,以工藝技改、職工創(chuàng)新為切入點(diǎn),最大限度地提質(zhì)增收,使精煤產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中有升,促進(jìn)了精煤安全生產(chǎn)的高效運(yùn)行。
點(diǎn)滴入手降成本
該礦選煤廠充分利用班前會向廣大干部職工傳達(dá)材料管理辦法、修舊利廢管理辦法等,動員職工從點(diǎn)滴做起,在確保安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,最大限度地減少不必要的浪費(fèi),降低生產(chǎn)投入,從點(diǎn)滴入手抓節(jié)約,把住每一米皮帶、每一顆螺絲等的領(lǐng)用回收,加大監(jiān)督、抽查力度,嚴(yán)格落實(shí)以舊換新制度,有效制止配件、零件等亂丟亂放、殘舊件不及時回收造成浪費(fèi)的情況。
定人員嚴(yán)把精煤質(zhì)量
為把好煤炭質(zhì)量關(guān),營造全員“抓煤質(zhì)、提質(zhì)量、增效益”的良好氛圍,該廠在控制精煤產(chǎn)品水分方面,及時成立調(diào)研小組,針對加壓產(chǎn)品水分高影響精煤產(chǎn)品水分的問題,及時調(diào)整浮選精煤摻粗,增加加壓過濾機(jī)入料濃度與粒度,提高透水性,加壓產(chǎn)品水分由27%降低至21%。浮選系統(tǒng)嚴(yán)盯浮選指標(biāo),在保證浮選單機(jī)尾煤灰分不降低的情況下,尋求適合藥劑配比,調(diào)整各浮選機(jī)流量,改進(jìn)局部環(huán)節(jié),優(yōu)化浮選效果,同時對浮選司機(jī)進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn),在班組、崗位之間開展勞動競賽活動,不斷提高浮選系統(tǒng)對煤質(zhì)變化影響的適應(yīng)性,解決了浮選精礦灰分偏高問題,提高了浮精的回收率。
提高分選精度保質(zhì)量
選煤廠面對入洗原煤煤質(zhì)波動大,重介系統(tǒng)中細(xì)粒度中煤損失大的現(xiàn)象,增加精煤篩上物灰分和損失檢查,有效控制精煤損失。面對重介單機(jī)灰分不易操控,尤其是入洗原煤矸石量大,塊精煤中常有夾矸現(xiàn)象,及時調(diào)整301機(jī)頭潤濕管潤濕流量,保證原煤入洗前能夠充分潤濕,提高了分選精度,穩(wěn)定了班產(chǎn)量。
該廠粗精煤回收系統(tǒng)技改完成后,進(jìn)一步完善各工藝環(huán)節(jié),解決了主選精煤背灰的問題,精煤回收率同比升高了3%;節(jié)省了浮選藥耗和介質(zhì)消耗,使精煤產(chǎn)品灰分更穩(wěn)定,保障精煤產(chǎn)品合格率。精煤銷售綜合批合格率保證在100%。 據(jù)悉,通過工程技術(shù)人員跟蹤各關(guān)鍵設(shè)備指標(biāo),找出最佳操控參數(shù),并現(xiàn)場指導(dǎo)崗位職工作業(yè),讓?shí)徫宦毠こ浞终莆詹僮骷寄?,為企業(yè)“抗寒過冬”穿上了一件“保暖衣”。(何晨 段倩)
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