一號煤礦選煤廠多措并舉強化管理精煤銷量首次突破10萬噸
發(fā)布時間:2013-04-03 10:49:42
本網訊 今年以來,一號煤礦選煤廠多措并舉、攻堅克難,通過嚴格管理,精心組織,合理調配,充分發(fā)揮設備效能,強化現場安全管控,使煤炭洗選質量始終保持較高水平、單班精煤產量穩(wěn)步提升,3月份精煤產品質量全部合格,銷售量首次突破10萬噸大關,創(chuàng)一號煤礦建礦以來最高水平。
該廠全面加強生產過程管控,提高人員工效。之前,水洗系統煤泥不能及時處理,經常出現濃縮池內煤泥積聚影響正常生產。針對這一問題,廠干部堅持蹲守現場查找原因,通過調整作業(yè)工序和人員配置提高煤泥處理效率。同時制定了一套科學的激勵制度,以量考核,利用經濟杠桿原理調動職工工作的主動性和積極性,形成了人人講安全,班班爭產量的良好氛圍。
該廠不斷完善生產設備設施,提高設備洗選工效。因水洗系統入洗的是井下雜煤,生產過程經常出現管道堵塞、煤量不穩(wěn)等問題,嚴重影響洗選工效。對此,全廠干部職工積極開展技術革新和難題攻關。一是嚴格控制雜物進入系統,對入洗原煤進行預先除雜,大大減小了管道堵塞造成的生產影響;二是加大入洗原煤預先潤濕,防止進入旋流器的原煤“結團”,造成下煤不暢、分選效果差等問題;三是對原煤倉下的給煤機進行改造,便于煤量的控制調整,杜絕了因瞬間大煤量堵塞旋流器造成的生產影響。
該廠十分重視設備檢修,著力提高設備運轉率。全廠管理干部和工程技術人員在檢修期間深入現場,監(jiān)督設備檢修維護情況,狠抓檢修質量,預防設備故障的發(fā)生,力爭設備運轉率達100%;同時,檢修質量與工資掛鉤,嚴格考核,督促檢修工作保質保量完成。與此同時,進一步完善生產應急機制,生產過程中出現故障,要求當班班組長、跟班電鉗工、值班干部必須5分鐘之內趕到故障現場組織人員排除故障;遇到跟班人員無法及時處理的故障,立即啟動生產應急方案,生產應急人員接到通知后40分鐘之內趕到事故現場進行處理,保證生產故障及時排除,縮短生產影響時間。
該廠在嚴格執(zhí)行生產責任追究制的同時,不放松煤質管理。出現生產影響深查細究、嚴格考核,并及時制定應對措施,杜絕同類生產影響再次發(fā)生。煤質管理方面廠層層設防,加大手選除雜力度,嚴防雜物、大塊矸石進入煤倉;嚴格控制洗煤過程,保證精煤各項技術指標合格,為用戶提供優(yōu)質精煤產品。
該廠十分重視與礦內外相關業(yè)務單位的溝通配合,保證了生產的順利進行。因水洗系統的洗中煤、煤泥全部直接進入電廠作為發(fā)電原料使用,因此中煤、煤泥堆放場地,排放效率會直接影響到水洗系統的正常生產。為此,選煤廠與運輸隊多方溝通協調,通過煤矸石發(fā)電時有關部門密切協作,確保中煤、煤泥的堆放場地充足,排放及時,3月份因中煤、煤泥場地以及排放速度對水洗系統的影響大大減小。
當前,面對煤炭市場需求下滑,價格下行壓力加大等困難,一號煤礦逆勢而上,合理調整產品結構,積極應對市場變化,全力實施煤炭精深加工,延伸產業(yè)鏈條,大力推行“多洗精煤,洗好精煤”的戰(zhàn)略,為焦化園區(qū)和其他用戶提供優(yōu)質的配焦用煤,為實現黃陵礦區(qū)循環(huán)經濟戰(zhàn)略作出了重要貢獻。(郭鋒濤)